新农村地埋式生活污水处理设备
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①采用MAP+铁碳芬顿+ABR+A/O组合工艺处理该高氨氮、高浓度有机废水,处理效果理想,系统稳定,抗冲击负荷较强,对COD和NH3-N的去除率分别可达到98%和87%以上,出水水质可达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904—2008)。
②铁碳芬顿氧化组合工艺对COD去除效果明显,运行稳定后对COD的去除率可达60%以上,并且能够破坏有机物大分子结构,提高废水的可生化性。
③采用MAP法和缺氧池反硝化脱氮工艺,物化和生化工艺相组合,保证氨氮的去除率,处理高氮废水有较好效果,回收沉淀磷酸铵镁还可以作为肥料。
垃圾渗沥液是垃圾填埋后发生的一系列复杂的水动力学和物理化学过程所产生的废液,它的组分特征和产生速度与填埋场的天气、垃圾的种类、填埋场的运行时长都密切相关.一般每1000g垃圾渗沥液中含有2~15g的固体物质,其组分中盐类约有1.3~12.3g(单价盐占很大比例)、氮素0.3~2g(氨氮占97%)以及少量的重金属(0.005~0.004g)。目前已有多种压力驱动膜用于垃圾渗沥液的处理,仅在德国就有超过70座基于膜技术的垃圾渗沥液处理厂在运行.因其对几乎所有污染物都有很高的截留率,RO膜在垃圾渗滤液处理方面得到了广泛的使用,而NF的应用较少.纳滤膜在德国有少量的工程应用,在法国、芬兰和瑞典有一些中试和实验室规模的研究,处理的对象主要是一些低浓度的垃圾渗沥液.在我国,NF在垃圾渗沥液处理工程中的应用常见于二级生化出水的深度处理,而采用RO-NF双膜联用,使用NF对RO过滤浓水脱盐的应用较少。
将纳滤膜用于垃圾渗沥液处理需注意的问题主要有:
①为减轻纳滤膜污染,使其在运行过程中保持较高的通量水平,需要对纳滤的进水进行预处理,通常可采用微滤、超滤等方法去除原水中的大分子和悬浮物等杂质;②若将NF作为污水处理的zui后一步处理工艺,则需要在整体工艺设计时与其他工艺组合,比如水中氨氮类物质可使用生化法去除、NF过滤产生的浓水可采用活性炭吸附或者氧化的方法;此外,NF产水如需回用,产水中的单价盐含量也需要根据实际的水质要求考虑进一步脱除;③当进水中氨氮浓度较高时宜先采取氨吹脱、A/O式MBR进行硝化反硝化等方式去除水中高浓度氨氮,再进入NF系统以保证出水水质;④若采用NF-RO双膜组合工艺,可使用NF处理RO过滤的浓水,提高整个系统的水回收率,减少浓水处理量,同时可作为夏季降雨量大时的应急污水处理单元。
生活废水和工业废水大量的排入到水体中将会对水质造成较为严重的破坏。为了改善环境,并对废水中存在的一些有用物质进行回收,应当采取合理的方式对生活废水和工业废水进行处理,确保废水达到排放标准,不会对环境造成污染。
工艺流程
原工艺采用水解池与接触氧化池交替串联模式,但无法将高COD、高氨氮废水处理达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904—2008)。原水解池、接触氧化池容积偏小,生化反应不够充分,二级反应池和二级沉淀池闲置,故需对该工艺进行改造。
将高浓度废水与低浓度废水进行分质分流收集,根据设计工艺流程,改造后处理能力为120m3/d。对原调节池的单一收集方式进行整改,低浓度废水与高浓度废水分开收集,并且分别处理,zui终合并处理。对高浓度混合废水,采用铁碳微电解、Fenton氧化等工艺降低COD含量。为了应对混合废水中部分高氨氮废水,除了设置AO池反硝化工艺外,还专门设置MAP预处理工艺用以去除该部分废水中的氨氮。对原水解酸化和接触氧化工艺进行ABR厌氧改造,高浓度废水经过预处理后与低浓度废水汇合进入ABR进行厌氧处理。生化反应后的出水进行深度物化处理,进一步降解废水中难生化物质,提高废水的可生化性,沉淀出水进入BAF进行深度处理,以保证出水水质达到排放标准。
实际运行结果及分析
反应器的启动
①ABR反应器
ABR由原水解酸化和接触氧化工艺改造而成,接种污泥来自江西某污水处理厂厌氧污泥,初期启动控制有机负荷为0.5kg/(m3·d),逐步提高有机负荷。接种运行90d后,整体污泥浓度约为7~9g/L,运行趋于稳定。随着调试的进行,ABR反应器对COD的去除效率趋于升高,去除率由起初的3%稳步提升,污泥也由白灰色转变为黑色颗粒状。系统运行稳定后对COD的去除率可达到30%左右。反应器出水COD稳定在2000mg/L左右,其波动范围可控,反应器启动正常。
②A/O池
A/O池的接种分两次进行,前后相差5d,次接种污泥量为15t,污泥来自江西某生活污水处理厂,由于是在冬季进行接种,天气寒冷污泥生长非常缓慢,次接种效果不明显,于是又进行了第二次污泥接种,接种后进行闷曝。新建的A/O一体池加盖水泥盖板,使其能在冬季环境温度为2℃时,保证好氧池内水温>18℃,给污泥生长提供了良好的生长环境。第二次接种后2d污泥沉降比(SV30)为6.5%,15d后上升到16%,45d后稳定在24%~28%,污泥生长良好并伴有大量菌胶团。控制缺氧池溶解氧为0.2~0.5mg/L,好氧池为2~4mg/L,硝化液回流比为200%,污泥回流比为75%,MLSS稳定在3500mg/L,用时两个月活性污泥驯化基本完成,反应器启动成功。